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Cases de Sucesso

Cases de Sucesso
Expertise BENG em Ação

Redução Breakdowns Linhas de Embalagens

  • DESAFIO

    Reduzir impacto da perda Breakdown no OEE (FY2018 = 5,5%).
    Meta < 2%.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Aplicação ciclo PDCA para revisão da estratégia de manutenção. Revisão e construção de Planos Preventivos (RCM), análise dos eventos por meio de ferramentas como Ishikawa, 5W1H, Porque/Porque, Capacitação Equipe, Dashboard de Gestão & FUP de Ações.

  • RESULTADO

    Redução significativa (67%) das quebras, atingindo em 2022 o indice de 1,81% (índice Classe Mundial).
    Redução em 63% nº de eventos (quebras).
    Aumento de 3,7% da disponibilidade operacional.

Redução Custo Estoque Peças (MRO)

  • DESAFIO

    Liderar Projeto de redução em custo de estoque de peças MRO (R$10,5M) e giro de estoque de 0,7x.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Avaliação de 100% dos itens MRO, Análise giro de estoque, Aplicação curva ABC, Distribuição Poisson para definição minímos e máximos, Seleção de itens estratégicos e WO.

  • RESULTADO

    Redução de 48% em valor estoque (R$5,5MM).
    Duplicado giro de estoque (1,7x).

Otimização Consumo de Ar Comprimido nas Linhas de Embalagens

  • DESAFIO

    Eliminar pequenas paradas nas linhas de embalagens e valvulas atuadoras do processo devido a baixa pressão de ar comprimido (4,34 BAR). Cerca de 30% das pequenas paradas relacionadas a ar comprimido. Impacto de batch x dia no proesso.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Mapeamento do processo e distribuição do ar comprimido, consumos e perdas, identificando oportunidade de fechamento em anel na linha de ar comprimido de modo a equalizar as pressões e vazão consumida pelos equipamentos.

  • RESULTADO

    Pressão de trabalho estabilizada em 5,5 BAR.
    Eliminado paradas de linhas relacionadas a baixa pressão de ar comprimido.
    Eliminado impacto no Processo, aumentando em 2,7% de produtividade diária (R$ 40k x Dia).

Redução tempo Batch & Redução Custo Reparo Bomba Engrenagem

  • DESAFIO

    Reduzir tempo de Batelada Processo de Formulação Massa Base Sabonetes, META 36 Batch x Dia.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Mapeamento de fluxos & gargalos do processo. Identificado etapa de transferência reator acima do especificado. Evidenciado desgastes dos componente internos da bomba. Viabilizado spart part nacionalizado a um custo competitivo e atendendo a performance requerida.

  • RESULTADO

    Redução de 40% tempo transferência.
    > Produtividade de 30 p/ 36 Beatch x Dia.
    Lucratividade de R$242k x Dia.

Monitoramento Online de Ativos Críticos

  • DESAFIO

    Eliminar Quebras Significativas de Ativos Críticos (Redutores Extrusoras, Chillers, Compressores, Bombas Especiais).

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Monitoramento Preditivo em Tempo Real através de sensores inteligentes. Estabelecido Fórum Semanal de análises, Capacitação Técnica da equipe, emissão de Ordens de Serviço baseada nos desvios coletados automaticamente.

  • RESULTADO

    Eliminação de Quebras Críticas (10 ~15 dias parados), aumentando a disponibilidade operacional, saving aproximado R$ 250k por ativo (custo manutenção corretiva), atingindo zero quebras à partir de 2023 Histórico Quebras - 2020 (4) / 2021 (#3) / 2022(#4).

Internalização da Lubrificação & Calibração + Serviços de Caldeiraria & Solda

  • DESAFIO

    Reduzir custos relacionados a Serviços Prestados por Terceiros nas competências de Lubrificação, Calibração, Refrigeração, Caldeiraria e Solda.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Internalização das atividades por meio do mapeamento das competências da equipe de manutenção, análise de valor agregado, recursos disponíveis, treinamentos, certificações e padronizações necessárias, considerando o payback envolvido em cada caso.

  • RESULTADO

    Saving de R$ 430k x ano.
    PayBack 1,2.
    Melhoria na Entrega e Qualidade de Serviço.

Redução de Custos (Gás Natural / Energia Elétrica / Tratamento Efluentes)

  • DESAFIO

    Redução Custos de Utilidades (Gás Natural $8M / Vapor $ 11M / Energia Elétrica $20M / Água & Esgoto $1,8M / Tratamento Efluentes $7,8M). Cluster responsável por 20% do Production Cost anual.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Aplicação ciclo PDCA e 7 tipos de perdas (WCM), visando otimização set point compressores, pressão de vapor, pressão de ar comprimido, recuperação de condensado, redução consumo de químicos ETE, entre outros.

  • RESULTADO

    Redução em torno de 7,5% a.a., sendo entregue R$ 2,9M no último plano anual orçamentário.

Redução Custo de Energia Elétrica

  • DESAFIO

    Reduzir custo de contrato que girava em torno de R$ 150,00 MWH, frente ao mercado livre que praticava R$ 90,00 MWH.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Renegociação do contrato de energia elétrica por meio de uma operação financeira, reavaliado proporção de consumo próximos anos para contratação e venda da parcela excedente.

  • RESULTADO

    Saving de R$ 2,15 M x ano (2023).
    Redução 35% dos custos de eletricidade dos próximos 3 anos.

Redução Pequenas Paradas por Falha Vácuo no Cartucho da Encartuchadora

  • DESAFIO

    Eliminar perda de sobrecarga nos empurradores devido falha de vácuo em função do desgaste no conjunto interno da câmara de vácuo. Cerca de 36% das pequenas paradas em função deste subconjunto. Impacto de 2% no OEE da linha.

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Aplicação ciclo PDCA, 7 passos de redução pequenas paradas (WCM), ferramentas 5W1H, Porque/Porque para identificação da causa raiz e definição do plano de ação.

  • RESULTADO

    Redução superior a 95% de pequenas paradas relacionadas a sobrecarga dos empurradores.

Engajamento Equipe da Manutenção

  • DESAFIO

    Fomentar o engajamento do time de manutenção, atribuindo maior senso de responsabilidade individual e coletiva, enquanto se buscava a melhoria de indicadores-chave de desempenho (indicadores de gestão de manutenção, cumprimento de horários, conformidade com treinamentos, entre outros).

  • ESTRATÉGIA APLICADA

    Elaboração e divulgação de um radar chart que consolidava os compromissos individuais em um SCORE. A média dos scores individuais formava o indicador coletivo da equipe.
    A apuração mensal incluía indicadores como: Resolução de anomalias; Análises de quebras; Apontamento de horas; Cumprimento das ordens de serviço programadas;
    Conformidade com horários, preenchimento de passagem de turno, vigência de treinamentos e ciência de procedimentos.

  • RESULTADO

    Análise de Quebras: De 70% para 100%.
    Cumprimento Programação de Ordens de Serviço: De 70% p/ >95%.
    5S: De 60% para 80%.
    Apontamento de Horas: De 80% para >95%.
    A ferramenta viabilizou uma gestão mais clara e efetiva da equipe dentro do processo de avaliação de performance individual e coletiva, além de suportar decisões de reconhecimento individual (prêmio para colaborador destaque).

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